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加热炉内板坯移送系统由电动机械传动的升降与进退装置、偏轮、升降架结构以及固定与活动的支承管系统组成。升降行移200毫米,水平进退行程530毫米。两排滑道可分别动作,亦可遥过同步控制装置同时动作。支承管的冷却系统分成26组,每小时冷却水耗**为700吨。冷却水排出温度可以调节。
采用直流电机传动,使升降时垂直运动的速度变化令人满意。每隔一段时间,对步进梁进行一次调整。在45米的有效炉长上,板坯向两侧的偏移平均不超过40毫米。
步进梁用0168x14.2(毫米)无缝钢管制成。外包70毫米厚的隔热层。步进梁管上焊耐热钢销,然后将隔热料直接捣结在上面。隔热层总的表面积达510米2。这种隔热结构经生产考验,命较长。
立管的隔热层,仅因机械损伤,有少盘修补。水平管使用两年后,因顶面所焊垫块损坏,新包了隔热层。
支承垫块,先后采用过三种类型。**初是采用A型,约长365,高70毫米。以75毫米的均匀间距焊在步进梁管上。使用大约一季度后,焊缝部分因温度应力,出现细微的发裂。于是改为B型垫块:在梁管全长上、下焊以20 x 50(毫米)扁钢,往上部扁钢焊上长120%高50(毫米)的垫块(间距30毫米)。这种连续的扁钢,大为减低了温度应力,使管子不再受到损坏,但水冷黑印并未得到改善。后来研究设计出C型骑卡件:洽梁管全长上、焊扁钢,但隔一定距离用螺栓固定一个可更换的骑卡件。该骑卡件用高级耐热材料制成,可安全使用到11700C。骑卡件的高度较上述垫块提高了20-40毫米,减小板坯下部的水冷黑印。它同炸死的垫块比,维修费用较少,寿命及热经济性能均有显著改善。
为分析水冷黑印,进行了加热试验。在退热炉操作过程中用拖曳热电偶测定钢温。
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